在耀華秦皇島公司的生產(chǎn)一線,許多看似普通的班組正在用一場場“微創(chuàng)新”掀起新突破
他們從設(shè)備運(yùn)行的細(xì)微處著眼,以一線智慧攻克生產(chǎn)瓶頸,在增收、降本、挖潛的實(shí)戰(zhàn)中交出了一份成績單,讓“落實(shí)在一線”從口號變成效益。
氮站班組發(fā)起了一場“管道排水革命”。高景斌和錢力在夏季巡檢時發(fā)現(xiàn),因空氣濕度大,
干燥機(jī)進(jìn)氣管道凝結(jié)水排出不暢。“這水排不干凈,機(jī)器受累,公司吃虧??!”干燥機(jī)進(jìn)氣管道凝結(jié)水排出不暢,導(dǎo)致能耗上升15%,分子篩和濾芯更換頻率增加30%。
班組沒有放任問題持續(xù),而是連續(xù)三天現(xiàn)場蹲守,最終提出在管道最低點(diǎn)加裝電磁
自動排污閥,并配合調(diào)整的管道坡度,實(shí)現(xiàn)冷凝水自動排放。
改造后,設(shè)備每小時僅自動排污5秒,年節(jié)電超過3萬元,維護(hù)成本下降10.1萬元,空氣露點(diǎn)穩(wěn)定控制在-40℃以下,故障率降低。
在水泵房鹽罐區(qū),王玉平與張晶團(tuán)隊(duì)破解了長期困擾的“濃度不達(dá)標(biāo)”難題。過去制備鹽水靠人工攪拌體力消耗大,電動攪拌年耗電6000度卻效果不彰。
他們靈機(jī)一動:何不利用車間富余的壓縮空氣做“攪拌工”?
經(jīng)歷多次試驗(yàn),團(tuán)隊(duì)最終采用PU管從0.5MPa壓縮空氣主管引氣至罐底,利用氣流湍流促進(jìn)鹽粒溶解,使鹽水濃度穩(wěn)定保持在15%以上。這一創(chuàng)新不僅年省電費(fèi)4000元、水費(fèi)6.8萬元,更實(shí)現(xiàn)了“零能耗攪拌”,成為全車間推廣的節(jié)能樣板。
動力設(shè)備部班組則把目光投向了“廢水再生”。高鵬翔團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)反滲透設(shè)備30%的排水雖不能用于鍋爐,卻滿足消防補(bǔ)水和綠化灌溉標(biāo)準(zhǔn)。他們通過加裝閥門、改造管線,將日均65噸廢水引入應(yīng)急水池,成功變廢為寶。該項(xiàng)目年節(jié)約用水2萬余噸,減少水費(fèi)支出十幾萬元,也讓廠區(qū)綠化灌溉徹底告別了使用新鮮工業(yè)水的歷史。
這些散落在車間角落的小革新,沒有高深的技術(shù)門檻,卻凝聚了一線職工對生產(chǎn)流程的洞察,從破解難題到創(chuàng)新突破,從杜絕浪費(fèi)到實(shí)現(xiàn)節(jié)約,耀華一線團(tuán)隊(duì)持續(xù)在行動。
撰稿 | 金成寶、趙月華
編輯 | 王艷
審核 | 萬會青