在耀華宜賓儲運管理部,“降本增效”從來不是一句空話,而是成了每個人實實在在的行動。一線職工們積極想點子、主動找事做,在公司的支持和搭建的平臺上,真正把“增收、降本、挖潛”做出了成效,帶來了一個個亮眼的案例。
人人有建議,公司來支持
年輕職工趙章宏提出:“能不能把設(shè)備參數(shù)和操作規(guī)程都傳到手機上,方便隨時查、隨時學(xué)?”
這條建議很快被部門采納。公司隨即引入企業(yè)微信機器人,整合了冷端操作、退火工藝等知識庫,打造出一位永不離線的“大師傅”。
老師傅劉微微滿意地說:“以前查資料要翻臺賬、問專人,現(xiàn)在隨手一問,機器人秒回,太方便了!”
自該系統(tǒng)上線后,員工發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和處理問題的能力明顯提升,冷端生產(chǎn)損失由0.5‰降至0.3‰。
小改動,大效益,全員齊發(fā)力
在設(shè)備優(yōu)化方面,職工們也紛紛主動琢磨,不再“等安排”。工段主管崔林有提出,對兩條產(chǎn)線的備用破碎倉運行時間實行錯峰調(diào)整。經(jīng)測算,僅這一項,每天就能省電720度,年節(jié)電超過25萬度。
部長助理方應(yīng)海帶頭推動
振動篩技術(shù)改造,把原來的單層篩升級為三個平面搖篩。“操作更簡便,運行也更穩(wěn)了”,她自豪地介紹。
2025年1到10月,該部門機物料同比節(jié)約近10萬元。
微創(chuàng)新,精準(zhǔn)調(diào)控,團隊協(xié)作顯成效
就連玻璃存儲的傾斜角度,也成了大家共同優(yōu)化的對象。在班組長的組織下,多位一線職工反復(fù)研討,最終一致建議將入庫角度從原來的3°-5°收窄至3±0.5°,并配合數(shù)顯水平儀實時校準(zhǔn)。
年輕技術(shù)員趙坤解釋道:“別小看這幾度的調(diào)整,對減小玻璃應(yīng)力、防震防損特別有用。”這項改進推行后,玻璃庫耗同比有效下降。
這些看似不起眼的點滴變化,背后是耀華儲運一線職工對“降本增效”的深切認同和日常努力。不論是老師傅的實踐經(jīng)驗,還是年輕員工的創(chuàng)新想法,在公司的支持機制下都得以迅速落地和驗證。
節(jié)約是一種本事,增效是一份追求。每一個崗位都可以發(fā)光,每一個人都是這場攻堅行動中不可或缺的重要力量。